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煉油廢水處理工藝及回收利用

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煉油廢水處理工藝及回收利用

發(fā)布日期:2016-06-20 00:00 來(lái)源:http://www.cookingchica.com 點(diǎn)擊:

煉油廢水處理工藝及回收利用

  隨著煉化企業(yè)加工劣質(zhì)化原油的比例不斷上升,產(chǎn)生的工業(yè)廢水成分也越來(lái)越復(fù)雜,可生化性越來(lái)越差,經(jīng)傳統(tǒng)的生物工藝處理后,出水中仍含有較高濃度的有機(jī)物,已經(jīng)成為目前廢水治理的難點(diǎn)。另一方面,國(guó)家也提出更為嚴(yán)格的污水排放標(biāo)準(zhǔn),為適應(yīng)新的污水排放要求,煉化企業(yè)現(xiàn)有污水處理流程和設(shè)施需要進(jìn)行改造升級(jí)以提高處理效果。

  目前,國(guó)內(nèi)多數(shù)煉化企業(yè)污水處理設(shè)施采用隔油—?dú)飧 に嚮蚱涓牧脊に?,從?shí)際運(yùn)行情況來(lái)看,該工藝不能保證出水完全達(dá)標(biāo)。由于出水中殘留的有機(jī)物為難降解物質(zhì),僅現(xiàn)有工藝簡(jiǎn)單擴(kuò)建或單純?cè)黾佣喽紊幚?,也難以使出水達(dá)標(biāo)。

  臭氧氧化+曝氣生物濾池(BAF)組合工藝作為一種有效的深度處理技術(shù)能進(jìn)一步去除有機(jī)物,滿足日益嚴(yán)格的出水排放標(biāo)準(zhǔn)。筆者通過(guò)對(duì)該工藝進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng) 中試實(shí)驗(yàn)研究,分析和評(píng)價(jià)了臭氧氧化對(duì)COD、氨氮等指標(biāo)的去除效果以及通過(guò)改變難降解物質(zhì)分子結(jié)構(gòu),以提高難降解廢水的可生化性的能力,并對(duì)該工藝整體 生化處理效果進(jìn)行了探討,為該工藝在工程實(shí)踐中的應(yīng)用提供技術(shù)參考和理論依據(jù)。


1、 實(shí)驗(yàn)部分
1.1 中試連續(xù)實(shí)驗(yàn)裝置及工藝流程
中試連續(xù)實(shí)驗(yàn)裝置由兩個(gè)相對(duì)獨(dú)立的處理單元組成,分別是臭氧氧化接觸池、BAF,兩個(gè)單元之間設(shè)置一個(gè)中間水池,該裝置的處理水量為1 m3/h。具體工藝流程如圖 1 所示。

中試裝置工藝流程.jpg



圖 1 中試裝置工藝流程

  由圖 1 可見(jiàn),煉油外排水經(jīng)射流器與臭氧發(fā)生器產(chǎn)生的臭氧混合,進(jìn)入臭氧接觸塔中反應(yīng),提高B/C,并去除部分COD,后進(jìn)入中間水池,經(jīng)泵提升后進(jìn)入一級(jí)生物濾池,出水重力流入二級(jí)曝氣生物濾池,出水進(jìn)入清水池外排。

  臭氧發(fā)生裝置為板式臭氧發(fā)生器,與傳統(tǒng)管式臭氧發(fā)生器相比,具有能耗低、占地面積小、操作方便、可模塊化設(shè)計(jì)等優(yōu)點(diǎn),規(guī)格為100 g/h。


  通常情況下,臭氧接觸反應(yīng)池中的水力停留時(shí)間為5~10 min,考慮到進(jìn)水水質(zhì)波動(dòng)較大,進(jìn)水SS可能較高,因此設(shè)計(jì)水力停留時(shí)間為30 min。為提高臭氧的利用率,臭氧接觸反應(yīng)池中還填充鮑爾環(huán)填料,使臭氧與進(jìn)水充分接觸反應(yīng),同時(shí)減少SS 對(duì)臭氧氧化的影響。

為有效防止水中殘留臭氧對(duì)后續(xù)BAF 生物菌種造成影響,根據(jù)臭氧在水中的半衰期為35 min 左右的特點(diǎn),在臭氧反應(yīng)池之后設(shè)置水力停留時(shí)間為3 h 的中間水池,以徹底去除水中殘留的臭氧。

中試裝置各設(shè)備詳細(xì)參數(shù)如表 1 所示。


中試裝置各設(shè)備詳細(xì)參數(shù).jpg


表 1 中試裝置各設(shè)備詳細(xì)參數(shù)

一、二級(jí)曝氣生物濾池的表面水力負(fù)荷分別為3.3、1.7 m3/(m2·h);一、二級(jí)曝氣生物濾池的空床水力停留時(shí)間分別為30、40 min。

1.2 實(shí)驗(yàn)水質(zhì)
  根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)運(yùn)行數(shù)據(jù)來(lái)看,含油污水經(jīng)生化處理后出水水質(zhì)指標(biāo)如下:

  pH:6~9,COD 為70~180 mg/L,氨氮≤7~26 mg/L,水中油≤10 mg/L,揮發(fā)酚≤0.5 mg/L,SS≤70 mg/L。

  現(xiàn)將某煉油企業(yè)污水處理裝置含油廢水二沉池出水作為中試裝置臭氧接觸池的進(jìn)水,實(shí)驗(yàn)過(guò)程中有個(gè)別時(shí)段的COD 或氨氮超標(biāo),主要是污水處理場(chǎng)總進(jìn)水水質(zhì)受上游裝置波動(dòng)影響所致。

1.3 水質(zhì)分析指標(biāo)及測(cè)試方法
  實(shí)驗(yàn)中測(cè)定的主要水質(zhì)指標(biāo)及分析方法如下:每天上、下午分別采樣一次,采樣點(diǎn)位置參考工藝流程圖 上標(biāo)注。分析項(xiàng)目和方法如下:COD,快速消解分光光度法(HJ/T 399—2007);氨氮,蒸餾-中和滴定法(HJ 537—2009); SS,重量法(GB 11901—1989); 石油類,紅外光度法(GB/T16488—1996);臭氧濃度,碘量法。


不同臭氧投加量下COD 去除效果比較.jpg

圖 2 不同臭氧投加量下COD 去除效果比較

2.1.2 最佳臭氧投加量下效果分析
根據(jù)進(jìn)水水質(zhì)條件,確定了臭氧的最佳投加量為25 g/m3,筆者研究從臭氧接觸池后的取樣口取水樣,以COD、氨氮的去除率作為臭氧預(yù)處理效果的評(píng)價(jià)指標(biāo)。實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表 2 所示。由表 2 可見(jiàn),在最佳臭氧投加量為25 g/m3 時(shí),臭氧對(duì)COD 具有明顯的去除作用,去除率穩(wěn)定在15%~30%之間;而對(duì)NH3-N 去除效果不明顯,如果去掉個(gè)別誤差值較大的數(shù)據(jù),進(jìn)、出水中氨氮幾乎沒(méi)有差異。實(shí)驗(yàn)證明:臭氧預(yù)處理無(wú)法將水中氨氮去除,即不能直接將NH3-N 氧化為NO3--N 或者NO2--N,氨氮的去除需要依賴后續(xù)BAF 的生化作用。

1.4 臭氧氧化/曝氣生物濾池組合工藝

  臭氧是一種強(qiáng)氧化性氣體,能以氧分子形式與許多有機(jī)物或官能團(tuán)發(fā)生反應(yīng),如C=C、芳香 化合物、雜環(huán)化合物、N=N、C=N、C—Si、—NH2,—CHO等??蓪㈦y生物降解的有機(jī)物環(huán)狀或長(zhǎng)鏈分子部分?jǐn)嗔?,其氧化產(chǎn)物通常為小分子的 羧酸、酮和醛類等,不能徹底降解為CO2、H2O 和無(wú)機(jī)物。臭氧氧化亦能夠改變有機(jī)物的結(jié)構(gòu)特性,雖然有機(jī)物總量不會(huì)有所改變,但是大分子有機(jī)物降解為可生物降解的有機(jī)物,為臭氧氧化與其他生物處 理工藝的組合創(chuàng)造了條件。因此,在廢水提升處理中一般采用臭氧與生物處理組合工藝,臭氧氧化通過(guò)將大分子有機(jī)物轉(zhuǎn)化為小分子有機(jī)物和改變分子結(jié)構(gòu)降低出水 中的COD,提高廢水的可生化性,以提升后續(xù)BAF 的生物降解效果。BAF 集生化降解和截留懸浮物于一體,可有效去除污染物,還可起到減少臭氧投加量、降低運(yùn)行成本的效果,該組合工藝有效發(fā)揮了化學(xué)氧化和生物降解兩種技術(shù)的優(yōu)勢(shì) 。

2 結(jié)果及分析

2.1 臭氧投加量對(duì)處理效果的影響

2.1.1 不同臭氧投加量條件下的效果分析

  臭氧投加量是影響組合工藝整體處理效果的關(guān)鍵因素,采用臭氧預(yù)處理的目的主要是提高污水的B/C,以提升曝氣生物濾池的生物降解效率〔4〕。投加量過(guò)低,難 以達(dá)到氧化大分子的目的,而投加量過(guò)高不僅會(huì)增加運(yùn)行成本,而且過(guò)高的殘余臭氧濃度可能會(huì)對(duì)生化處理產(chǎn)生不利影響。因此,對(duì)不同臭氧投加量條件下COD 去除效果進(jìn)行了分析。

  由圖 2 可見(jiàn),隨著臭氧投加量的上升,臭氧預(yù)處理出水COD 呈逐漸下降的趨勢(shì),當(dāng)臭氧投加量達(dá)到25 mg/L 時(shí),COD 去除率到頂點(diǎn),此后,盡管臭氧投加量繼續(xù)上升,但COD 去除率并未同步上升。這可能是臭氧在氧化有機(jī)物時(shí),將大分子的環(huán)狀鏈或長(zhǎng)鏈斷裂后,形成多種中間產(chǎn)物,這些中間產(chǎn)物使得水中COD 不降反升。因此,25 g/m3 為最佳投加量。


最佳臭氧投加量下COD、氨氮去除效果.jpg


表 2 最佳臭氧投加量下COD、氨氮去除效果

2.2 組合工藝的整體處理效果

  現(xiàn)場(chǎng)中試時(shí)間為期45 d,在此期間,對(duì)臭氧氧化/曝氣生物濾池組合工藝處理煉油污水二沉池出水運(yùn)行情況進(jìn)行了為期16 d 的標(biāo)定,通過(guò)對(duì)不同工況條件下,處理前后水中氨氮、含油量、COD、懸浮物的變化情況來(lái)評(píng)價(jià)該工藝的整體處理效果。

2.2.1 組合工藝的分段處理效果

  中試分別在兩種工況條件下進(jìn)行,工況1 是不經(jīng)過(guò)臭氧氧化,單獨(dú)采用BAF 處理該煉油污水二沉池出水,處理前后水中COD 的變化情況如圖 3 所示。


二沉池出水COD 的去除效果.jpg


圖 3 二沉池出水COD 的去除效果

  由圖 3 可見(jiàn),單獨(dú)采用BAF 處理二沉池出水,對(duì)水中COD 有一定去除效果,去除效果在40%左右。當(dāng)進(jìn)水COD 穩(wěn)定小于設(shè)計(jì)進(jìn)水值120 mg/L 時(shí),出水COD 基本可維持在60 mg/L 左右。

2.2.2 組合工藝的整體處理效果
  為了進(jìn)一步研究臭氧氧化在組合工藝中的作用,現(xiàn)場(chǎng)中試所采用的工況2 是采用臭氧氧化與BAF 組合工藝處理該煉油污水二沉池出水,處理前后水中COD 的變化情況如圖 4 所示。


標(biāo)定階段COD 處理效果.jpg

圖 4 標(biāo)定階段COD 處理效果

  由圖 4 可見(jiàn),采用臭氧氧化與BAF 組合工藝處理該二沉池出水,可大幅提高出水水質(zhì)。出水COD一直穩(wěn)定在40 mg/L 以下,完全滿足外排污水回用水質(zhì)要求,去除率一直穩(wěn)定在90%左右,說(shuō)明經(jīng)臭氧預(yù)處理后,提高了水中有機(jī)物的可生化性,有效提升了后續(xù)曝氣生物濾池生化處 理效果。實(shí)驗(yàn)期間,由于原污水處理設(shè)施運(yùn)行不穩(wěn)定,進(jìn)水COD 變化波動(dòng)幅度大,最大值接近330 mg/L,大于設(shè)計(jì)進(jìn)水值120mg/L,通過(guò)將臭氧預(yù)處理單元水力停留時(shí)間由40 min 延長(zhǎng)至50 min,同時(shí)將一級(jí)曝氣生物濾池的表面水力負(fù)荷由3.3 m3/(m2·h)降低至2.5 m3/(m2·h),出水COD 仍能保持在50 mg/L 左右。實(shí)驗(yàn)證明:該組合工藝對(duì)水中COD 具有顯著而穩(wěn)定的去除效果。



標(biāo)定階段氨氮處理效果.jpg

圖 5 標(biāo)定階段氨氮處理效果

  由圖 5 可見(jiàn),盡管進(jìn)水氨氮含量變化較大,最大為30.1 mg/L,最小為12.7 mg/L,經(jīng)過(guò)組合工藝處理后,出水氨氮含量一直小于設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)5 mg/L,平均值在1.69 mg/L,達(dá)到回用水水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),盡管實(shí)驗(yàn)期間水質(zhì)突然變壞,水中氨氮波動(dòng)較大,進(jìn)水氨氮在30mg/L 左右,通過(guò)調(diào)節(jié)一、二級(jí)曝氣生物濾池的表面水力負(fù)荷,氨氮的去除率一直維持在90%左右,工藝的耐負(fù)荷變化小、抗水質(zhì)沖擊能力較強(qiáng)。

3 結(jié)論

(1)臭氧氧化和BAF 生化兩個(gè)處理單元相互依存的整體工藝,有效提升了對(duì)難降解煉油廢水的生化處理效果,出水完全能夠達(dá)到國(guó)家《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 8978—1996) 中的一級(jí)標(biāo)準(zhǔn),且在進(jìn)水COD 波動(dòng)大,高于進(jìn)水設(shè)計(jì)值120 mg/L 工況下,出水主要污染物指標(biāo)COD、氨氮仍能穩(wěn)定達(dá)到中水回用行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

(2)實(shí)驗(yàn)條件下,臭氧最佳投加量為25 g/m3,臭氧氧化對(duì)氨氮去除基本沒(méi)有效果; 從后續(xù)曝氣生物濾池處理結(jié)果看,經(jīng)臭氧處理后可生化性良好,大幅提高了曝氣生物濾池的生化處理效果。

(3)主要工藝設(shè)計(jì)參數(shù)為臭氧接觸時(shí)間為30 min,中間水池停留時(shí)間為180 min,BAF 停留時(shí)間為60~70 min,水力負(fù)荷為3~5 m3/(m2·h)。在此實(shí)驗(yàn)工況條件下,煉油污水二沉池出水經(jīng)處理后完全能夠達(dá)到回用標(biāo)準(zhǔn)

 


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